煤礦洗選
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隨著礦井開釆深度的不斷增加及采煤機械化程度的增進即將展開,某煤礦上井毛煤質(zhì)量顯明下降數字化,矸石量大幅增加有效保障。洗選廠原設(shè)計采用香蕉篩進行原煤分類服務效率,實踐證明效高,該設(shè)備篩分效率差,處理能力低切實把製度,不能達到生產(chǎn)需求保供,導(dǎo)致原煤系統(tǒng)整體生產(chǎn)效率低,對于井下提升粘炭時進行部署,該篩分機無法對其有益分類,篩分效率相當?shù)蛻们闆r,易造?ldquo;糊篩子”現(xiàn)象保護好,導(dǎo)致主運系統(tǒng)頻繁停車,嚴重影響主運上提的順利進行,經(jīng)過系統(tǒng)的調(diào)研運行好,該煤礦洗選廠采用滾軸篩代替香蕉篩進行原煤分類首次,并對該篩分機進行了改造,保障了篩分效率部署安排,保障了主運上提的順利進行搖籃,擴大了整礦井的生產(chǎn)效益。以下詳細改造過程:
該煤礦洗選廠采用滾軸式篩分機代替香蕉篩進行原煤分類推廣開來,經(jīng)過長時間的運行推動,期間出現(xiàn)以下問題:
(1)井下上提粘炭時,滾軸式篩分機處理粘炭效率不理想資源配置,粘炭易附著在篩段篩盤兩側(cè)信息,造成糊篩等問題,減低了透篩率大力發展,嚴重影響下一階工藝的分選效果豐富內涵。
(2)因井下上提大矸石多導(dǎo)致篩盤磨損嚴重,出現(xiàn)物料積聚在篩面上的現(xiàn)象產能提升,影響了滾軸式篩分機的分類效果適應性。
(3)滾軸式篩分機共有20根軸,40個軸承通過活化,設(shè)備維護量大面向,因維修人員緊張,設(shè)備維護困難研學體驗,周期性加油無法得到保障建設項目。
解決方法:
1、針對井下上粘炭的情況落實落細,在滾軸篩一段篩軸下方安裝自制刮刀相結合,刮刀呈“梳子狀”,粘炭糊篩子時製高點項目,利用刮刀刮下附著在篩盤兩側(cè)的粘炭為產業發展,保障篩分機的透篩率。在篩段每個滾軸下方安裝自制刮刀有所增加,刮刀材質(zhì)為10mm厚鐵板各項要求,形狀為“梳子狀”,其上有凹槽越來越重要的位置,在不影響篩盤的轉(zhuǎn)動前提下新技術,使每個篩盤卡在刮刀凹槽處。經(jīng)過長時間實踐證明不要畏懼,安裝自制刮刀后服務為一體,可在篩盤轉(zhuǎn)動過程中將附著在篩盤兩側(cè)的粘炭刮下來問題,保障了篩子一段篩面的透篩率,阻止了糊篩子現(xiàn)象的發(fā)生全會精神,透徹解決了粘炭對篩子篩分效率的影響系統穩定性,保障了井下主運系統(tǒng)的正常運行。
2集中展示、為保障篩子的分類效率實力增強,針對篩盤磨損嚴重造成物料積聚在篩面上的現(xiàn)象,組織維修工用氣焊將篩段中間每個篩盤人為割出3-4個的缺口探索創新,改變篩盤形狀帶來全新智能,使其重新變?yōu)辇X輪狀,防止物料積聚在篩面上配套設備,保障了滾軸式篩分機走料順暢更優質,增加了透篩率。
3推進高水平、針對滾軸篩軸承多脫穎而出,設(shè)備維護工作量大,周期性加油將無法得到保障的情況生產創效,通過調(diào)研結構,對篩子安裝自動控制潤滑脂泵,通過潤滑脂泵定期對各軸承進行自動加注潤滑脂優化上下,保障了軸承的周期性加油能力建設,減低了設(shè)備故障發(fā)生率,保障了設(shè)備正常運轉(zhuǎn)生產體系。